“6月份,我们在元3XX-XX等4口井安装‘双驴头’抽油机,截至目前正常运行166天,产量运行平稳,改造后日耗电量由388↓120kW·h,节能率达69.1%。”该厂工艺研究所负责人介绍重点技术试验时说道。
今年以来,中国石油长庆油田采油十厂紧紧围绕“降频次、提效率”两大核心,以问题为导向,指标为牵引,强化井筒管理、精细参数调整、创新技术试验,助推机采效率稳步提升。截至目前,全厂油井维护作业频次0.43井次/口·年,检泵周期850天,抽油泵效50.4%,平均机采系统效率24.7%,全面完成公司下达的各项技术指标。
依托“大监控”运行模式,该厂工艺技术人员,每日对一级预警井“坐岗”跟踪,确保异常井及时发现,现场处置周期降低12h。针对页岩油水平井、超长冲程抽油机井、严重结垢井、套损井四类井突出井筒矛盾,分类施策,重点治理,闭环管理。动态检测油井功计及载荷变化,严格执行每月六小措施计划,实时跟踪分析效果。共计开展措施5.7万井次,油井结蜡故障同期下降56井次,措施恢复油井186口。
为克服超低渗透油藏单井液量偏低等制约因素,该厂深化机采提效潜力筛查,有梯度实施优化措施。按照长冲程、低冲次、小泵径的原则,精细投产方案工作参数、抽油机选型、抽油泵径设计,实施参数优化、平衡调整等措施1135井次,调参井泵效提升8.6%。结合季节特点制定智能间开方案,抓实修复远程启停及电参采集功能、提升功图准确率、更换升级现场设备等重点工作。目前,实施智能间开井1264口,日节电量上升1206度。
此外,该厂坚持“问题发现在一线,解决在一线”思路。开展重点技术试验,持续攻关生产现场卡泵、抽油机倒发电利用、转方式井产气量上升等“卡脖子”问题,改进超长冲程抽油泵148口、试验共直流母线技术32口、能量回馈电技术20口、研制井下尾管螺旋式诱导成垢装置,切实提升油田节能增效实际效果。(王伟杰 王威)
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