“目前,我们精细分注方面,初步形成了以地质研究、工艺配套、水驱调控三类技术和管理评价方法为主的‘3+1’管理体系,成为支撑华庆油田稳产上产的关键点和着力点。”该厂工艺技术人员介绍道。
为进一步改善超低渗透油藏水驱效果、缓解开发矛盾,近年来,中国石油长庆油田采油十厂坚持问题导向,强化技术创新与精益管理增效,聚焦“源头分注、层内细分、工艺升级”关键方向,扎实推进注水精细化管理,为华庆油田稳产上产提供坚实支撑。
看得清,才能注得准。针对储层非均质性强、水驱动用不均的难题,该厂从地质源头破题,通过高精度单砂体刻画,明确4类空间构型及宽厚比范围(65-133),指导实施补孔分注、提级分注248井次,提升水驱控制程度。同时,创新开展裂缝定量表征,识别出井底注入压力(34.1–44.5MPa)是动态裂缝开启的主控因素,为控水与补能平衡提供依据,推广应用脉冲注水、限压注水602井组,措施见效比例由14.5%提升至19.0%,见效区自然递减率下降0.6个百分点。针对三叠系水驱受单砂体控制、侏罗系易发生注水突进等问题,实施选择性增注、小层调剖76井次,推动水驱不均比例下降2.6%,开发效果实现系统性改善。
分得开,才能控得住。面对小套管、小卡距、多层系等复杂井况,常规分注技术难以满足需求。该厂攻关形成适用于41½″套管、最小卡距1.5米、可实现6级分注的技术体系,已规模应用1296口井。同步升级改进配水器及常规测调工具,机电一体化测调系统实现车载控制、电缆传输、数控调节一体化运行,测调合格率达100%,分注合格率由42.3%提升至70.9%。推动波码通讯分注技术规模化应用,建成白153整装数字式分注示范区,累计投运338口井,分注合格率由66.6%提升至96.0%,同时持续优化六项关键技术,波码传输效率提升20%,配注调整效率提升80%,形成可推广的技术标准。为有效解决带压检串费用高、常规检串泄压难度大且造成地层能量损失等问题,攻克高密度均相液压井常规作业技术,现场试验55口,单井节约成本6.5万元、周期缩短5天,为注水井高效作业提供新路径。
管得细,才能行得稳。技术成果要落地,必须依靠高效的管理机制。该厂建立《超低渗油藏精细分层注水标准》及包含3大类14项指标的效果评价体系,科学评估开发状态,动态优化治理策略,推动A级油藏增至8个、B级增至6个、C级降至1个,开发质量稳步提升。修订完善《第十采油厂分注井管理制度》,明确职责分工、严控环节流程、强化考核问责,提升管理规范化水平。在此基础上,创新推行“1521”精细分注管理法,整合地质、工艺、测调三方力量,构建“一个保障、五个精细、两个提升、一个评价”的闭环机制,确保技术措施从设计到执行全过程协同推进,真正实现“有标准、有执行、有反馈、有优化”,不断夯实稳产基础。(王伟杰 王威)
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